近期,煉鐵廠干部職工牢固樹立長期過“緊日子”的思想,立足崗位,發(fā)揮聰明才智,用實際行動創(chuàng)新實施了多項小技小改,全力挖潛增效,助推企業(yè)降本增效工作深入開展。
增設料位計 保生產
據了解,該單位高爐上料罐早期設計未安裝料位計,放料過程中僅依靠上料閘控制料位。在實際生產中,因無料位計,容易出現設備信號異常,導致時間延長而后料罐自動判空,造成料罐雙裝現象,不利于高爐正常生產。
為解決以上問題,該單位設備和工藝技術人員多次商討后,決定在上料罐位置增設料位計,并進行后料罐判空自動化程序修訂等措施,一舉消除了上述問題。改造后,不僅實現了正常生產中可任意選擇料罐判空方法,而且有利于高爐上料系統(tǒng)穩(wěn)定,降低了設備故障率,保障了高爐安全生產。
巧改模形 提質量
改造前,由于高爐爐前撇渣器在澆筑過程中,烘烤熱量不均勻,輕則造成內部拐角處反復燒損,撇渣器耐火層使用壽命短,重則影響高爐出鐵時間,導致爐況波動。
針對這一問題,該單位專業(yè)技術人員決定對撇渣器模具外形進行改進,通過將撇渣器小井側直壁結構改為斜壁結構、中部加裝通氣管等措施,有效保證了高爐正常出鐵時間。改造后,不僅使高爐撇渣器使用壽命延長了一倍,而且確保了鐵水時刻處于高溫狀態(tài),有利于高爐正常放鐵。
增設過濾器 降成本
該單位高爐爐頂齒輪箱系統(tǒng)采用“水冷氮封”工藝原理。在實際生產中,若氮氣壓力不穩(wěn),爐內爐塵可能進入齒輪箱,最終堆積在環(huán)水槽。既不利于廢水正常排放,且容易造成齒輪箱工作溫度升高,影響高爐正常生產。
為確保高爐高效生產,該單位設備技術人員決定在齒輪箱水泵出口增加Y型過濾器,確保水中污物及時排出。經過實施,既改善了水循環(huán)水質,進一步暢通了廢水排放水路,同時減少了每次檢修更換水箱排污閥門頻次,預計年可節(jié)省備件費用2萬余元。
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