二季度以來,軋鋼廠積極踐行“極致能效”工作理念,以“零能耗軋鋼”為目標(biāo),開動腦筋出實(shí)招,兩眼向內(nèi)挖潛力,通過一系列技術(shù)改造,減少能源消耗,提高用能效率。
風(fēng)機(jī)降頻調(diào)控節(jié)電
風(fēng)機(jī)是加熱爐區(qū)域主要耗電設(shè)備。目前,該單位風(fēng)機(jī)均為變頻控制,在日常運(yùn)行過程中,風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率在45Hz左右,由于風(fēng)機(jī)長期處于高頻運(yùn)行,用電量較大。為進(jìn)一步降低電耗,該單位指定專人負(fù)責(zé)日常監(jiān)測,記錄不同工況下風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率、低頻運(yùn)行的電能消耗數(shù)據(jù),找出最低電能使用頻率,并制定實(shí)施方案,在各生產(chǎn)線推廣使用。根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測,在不影響生產(chǎn)穩(wěn)定和設(shè)備運(yùn)行的情況下,風(fēng)機(jī)降頻較之前降低7Hz。按照12臺風(fēng)機(jī)計算,年創(chuàng)效約60萬元。
減少軋機(jī)空轉(zhuǎn)降本
該單位在正常生產(chǎn)軋制過程中,保溫、換號及處理在線故障時均會出現(xiàn)軋機(jī)空轉(zhuǎn)情況,增加能源消耗。針對此問題,該單位組織技術(shù)人員增設(shè)軋機(jī)空轉(zhuǎn)報警程序,正常生產(chǎn)軋制過程中,當(dāng)軋機(jī)空轉(zhuǎn)時長超過該規(guī)格軋制間隙時,畫面程序便會報警,提醒操作工及時調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,提高小時過鋼量,減少軋制間隙空轉(zhuǎn)消耗。同時對粗軋區(qū)、中軋區(qū)、精軋區(qū)軋機(jī)分別做連續(xù)5分鐘以上的空轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計程序,按照日期、時間、空耗次數(shù)、空耗時長記錄功能進(jìn)行統(tǒng)計,增強(qiáng)操作工節(jié)能意識。改造后,大幅降低了軋機(jī)空轉(zhuǎn)消耗,年創(chuàng)效約10萬元。
改變控制方式增效
該單位高線分鋼輥道是雙高線軋制流程的重要環(huán)節(jié)。由于分鋼輥道電耗相對較高,加之分鋼輥道全時段運(yùn)行過程中,與4#、5#軋機(jī)的運(yùn)行線速度不匹配,容易造成分鋼輥道輥?zhàn)幽p,影響生產(chǎn)。針對此問題,技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)改造,通過改變分鋼輥道的控制方式,避免分鋼輥道與4#、5#軋機(jī)同時運(yùn)行,有效降低了分鋼輥道電耗,節(jié)約了輥?zhàn)觽浼M(fèi)用,年綜合創(chuàng)效約15萬元。
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