近日,軋鋼廠棒二作業(yè)區(qū)干部職工集智聚力,開動(dòng)腦筋,通過實(shí)施設(shè)備多項(xiàng)革新小技改,不斷提升設(shè)備運(yùn)行效率,降低成本費(fèi)用,助力節(jié)能增效軋制取得新成效。
精益求精,提升效率降成本
在生產(chǎn)過程中,冷床輸出輥道聯(lián)軸器頻繁出現(xiàn)柱銷磨損、端蓋螺栓斷裂、聯(lián)軸器脫開等問題,影響正常生產(chǎn)節(jié)奏。為解決這一問題,技術(shù)人員通過查閱資料,制定加大聯(lián)軸器型號(hào)方案,以提高冷床輸出輥道聯(lián)軸器元件的使用壽命。改造后,冷床輸出輥道聯(lián)軸器各部件損壞的問題得到有效解決,不僅降低了維修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且每月可減少生產(chǎn)誤機(jī)30分鐘,年綜合創(chuàng)效7.2萬元。
優(yōu)化工藝,解決難題創(chuàng)效益
在日常生產(chǎn)過程中,鋼坯入爐時(shí)需通過冷坯臺(tái)架將鋼坯推至入爐二段輥道上,對(duì)輥道架造成較大沖擊,導(dǎo)致輥道架偏移,需要延長操作時(shí)間才能確保鋼坯正常推入輥道。針對(duì)這一問題,技術(shù)人員集思廣益,制定輥道架加固方案,通過對(duì)入爐二段輥道架重新預(yù)埋螺栓,使用40毫米的鋼板將輥道架和預(yù)埋螺栓中間進(jìn)行連接加固,從而達(dá)到穩(wěn)固輥道架的目的。該方案實(shí)施后,徹底解決了因輥道架晃動(dòng)造成鋼坯難以正常推入輥道的問題,每月可減少誤機(jī)30分鐘,年創(chuàng)效12萬元。
找準(zhǔn)瓶頸,降低成本保安全
自棒二投產(chǎn)以來,軋線更換立軋減速機(jī)時(shí),需在線安裝萬向軸。由于立軋減速機(jī)安裝平臺(tái)較小,安裝人員需系安全帶站在托架上進(jìn)行作業(yè),存在安全風(fēng)險(xiǎn)且用時(shí)較長。為解決這一難題,作業(yè)區(qū)相關(guān)人員大膽創(chuàng)新,通過制作減速機(jī)離線檢修平臺(tái),將下線修復(fù)完好的減速機(jī)移至檢修平臺(tái)上,滿足萬向軸離線安裝條件,達(dá)到立軋減速機(jī)離線熱備的效果。該措施實(shí)施后,不僅降低了人員作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),每次可節(jié)約更換時(shí)間1.5小時(shí),提高了工作效率,而且年綜合創(chuàng)效15萬元。
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