“小何,真有你的,小小技改居然給作業(yè)區(qū)每年降低了1.5萬元。咱作業(yè)區(qū)的降本賬上,你功勞不小呀!”近日,在儲運中心汽車隊作業(yè)區(qū)掀起一場降本風暴。事情是這樣的……
該作業(yè)區(qū)二片區(qū)申請重新更換焦炭部位車輛車廂底部鋼板,費用6萬元,該費用的材料領(lǐng)用單需設(shè)備主管簽字后才能領(lǐng)取。該作業(yè)區(qū)設(shè)備主管小何積極主動作為,根據(jù)實際運行更新設(shè)備運行臺賬,并根據(jù)領(lǐng)用材料的預(yù)算價格劃分審批權(quán)限,建立大額備件領(lǐng)用登記臺賬。
針對此項大額費用,細心的他深入?yún)^(qū)域開展調(diào)查,向班長詢問了解情況。經(jīng)了解,原來11#料場煉鐵1#-5#高爐爐后焦炭供應(yīng)處有6臺載重汽車負責轉(zhuǎn)運生產(chǎn)保供焦炭,每日平均轉(zhuǎn)運焦炭180車,共4500噸左右。因為需求量大,焦炭轉(zhuǎn)運裝卸頻繁,導(dǎo)致車輛大廂底部磨損嚴重,每隔兩年就需要重新用大量鋼板鋪設(shè)車廂底部,平均每年需要費用3萬元。
了解到實際情況后,他上網(wǎng)搜索,查看有無降低成本的辦法,多次現(xiàn)場觀察,在廢舊備件中尋找思路,和班長討論溝通,試圖突破瓶頸。“功夫不負有心人”。經(jīng)過多番討論后,一個“車廂鋼板覆膜”防磨損設(shè)計方案形成。有了方案便立即行動,現(xiàn)場仔細察看研究廢舊輸送帶后,嘗試改造,起初改造過程中發(fā)現(xiàn)原輸送帶過厚不易固定。小何便組織人員重新測量計算,最后決定對輸送帶進行分離,在對車廂鋪設(shè)鋼板的同時焊接好鉚釘,鋪設(shè)完鋼板后上面用金屬條再固定一層皮帶,為車廂鋼板附上一層“保護膜”。
改造后,經(jīng)過兩個多月的觀察,運行效果良好,有效避免了大廂底部因焦炭頻繁裝卸而造成的磨損。按照當前磨損程度,初步估算可延長車輛大廂使用壽命2年,每年可節(jié)約費用1.5萬元。
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