8月份,能源管控中心全體干部職工以“敢于同行業(yè)先進比高下,敢于同自己過不去”的精神狀態(tài),立足崗位、同心協力、克難攻堅,緊盯“極致能效、極致成本”目標,全方位、多維度為公司降本增效工作貢獻能源管控力量。
技術改造促保供 精準調控節(jié)能耗
電氣系統的穩(wěn)定運行直接關系到公司整個生產工序的穩(wěn)定生產,同時變頻器功率單元的設計缺陷會對生產系統運行產生影響。針對以上問題,該單位利用系統檢修,先后對450㎡燒結高壓室三類負荷零序電流跳閘接引、265㎡燒結配料除塵變頻器功率單元旁路及3#4#高爐槽前轉運站除塵變頻器功率單元驅動板進行升級改造,通過技術手段,保障了電氣系統穩(wěn)定運行。同時,組織專業(yè)技術人員對壓縮空氣用戶摸底排查,對現有供氣模式進行調控,實施錯峰用氣,日節(jié)約費用2萬元。結合天氣變化,靈活實施用水管控措施,做好雨水收集利用工作。據統計,8月份,該單位回收雨水13000余m³,噸鋼耗回用水較2022年平均值降低0.2m³。
工藝優(yōu)化降成本 指標攻關增效益
根據公司原料配比變化,該單位積極開展脫硫脫硝成本攻關工作,結合生產組織變化,通過調整脫硫引風機開度、控制脫硝格柵溫度、脫硫塔入口壓力、脫硫塔出口溫度等參數變化,精準調控脫硫脫硝系統各項工藝參數和灰耗指標,以達到降低生石灰、活性炭消耗的目標。8月份,450㎡燒結脫硫脫硝系統日均消耗生石灰38噸,創(chuàng)歷史最佳指標。針對除塵系統大功率風機耗電高的問題,該單位積極組織專業(yè)人員對標行業(yè)先進技術,引進空氣懸浮風機技術,代替了原有的羅茨風機運行,從設備用電源頭降低能源消耗。該項技術改造已配合公司職能部門完成技術節(jié)能項目驗收,同時,《脫硫工藝參數優(yōu)化 降低能源消耗》管理節(jié)能項目也已經完成驗收工作,節(jié)電率達53%,節(jié)能降耗成效顯著。
提前部署夯基礎 應急演練提技能
進入汛期以來,全國多地突降暴雨,各地出現嚴重洪澇災害。面對復雜多變的天氣,該單位對區(qū)域重點防汛部位進行全面檢查,針對區(qū)域特點對中心三級防汛預警預案進行修訂,主要對極端天氣下各系統的安全應對措施進行完善。同時,堅持“寧可十防九空,不可失防萬一;寧可備而不用,不可用時無備”的應急原則,以班組為單元,按照崗位實際,扎實開展防汛應急演練,不斷增強崗位人員防汛應急意識與應急技能。8月份,該單位共組織開展作業(yè)區(qū)級防汛應急演練7次,班組級防汛應急演練30余次,通過各項應急措施的有效落實,確保了大雨天氣下的動力能源穩(wěn)定保供。
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